abb變頻器在造紙廠中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2019-08-02 10:16:55來源:
一 系統(tǒng)概述 某造紙廠生產(chǎn)線1600紙機(jī)自84年投入使用,每年都創(chuàng)造著良好的經(jīng)濟(jì)效益,特別是自從96年以來通過一系列的改造(如二次涂布的改造、二組烘缸提高干燥能力的改造、上網(wǎng)絕干量控制的改造以及新增3米大缸的改造)之后,其產(chǎn)質(zhì)量已得到了飛躍的提高,產(chǎn)量由過去的年產(chǎn)1.1萬噸增加到1.7萬噸,質(zhì)量也今非昔比。隨著產(chǎn)量的提高,紙機(jī)暴露出設(shè)計(jì)車速較低的問題,生產(chǎn)車速已經(jīng)達(dá)到傳動(dòng)系統(tǒng)的比較高設(shè)計(jì)車速75米/分,并且原來的直流總軸傳動(dòng)方式表現(xiàn)出來的速度慢、傳動(dòng)效率低、耗能高、控制方式落后、維護(hù)困難等缺點(diǎn),大大制約了紙廠的進(jìn)一步發(fā)展。為了使產(chǎn)品在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,決定通過改變紙機(jī)的傳動(dòng)方式,以提高紙機(jī)的生產(chǎn)車速,擴(kuò)大產(chǎn)量,提高生產(chǎn)效率,減少設(shè)備故障和設(shè)備維護(hù)成本,以創(chuàng)造更大效益。 二 系統(tǒng)要求 原有紙機(jī)采用單直流電機(jī)總軸傳動(dòng),通過機(jī)械分配轉(zhuǎn)速的方式,如下圖所示。由于在生產(chǎn)過程中機(jī)械磨損、皮帶的打滑等因素,造成速度匹配失調(diào),容易形成斷紙、厚薄不均等現(xiàn)象。同時(shí)由于現(xiàn)場(chǎng)高溫潮濕,使直流電機(jī)維護(hù)量增加。為了優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,取消直流電機(jī)及其動(dòng)力的機(jī)械傳動(dòng)部分,在每一個(gè)傳動(dòng)分部安裝交流電機(jī),采用交流分部傳動(dòng)方式。 ![]() 在這次改造中我們采用了西門子公司的交流傳動(dòng)控制系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn),通過先進(jìn)的控制方式,方便的人機(jī)交互系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的全自動(dòng)化,改造的基本目標(biāo)如下: 1. 提高生產(chǎn)車速:紙機(jī)的車速由原來的比較高75米/分提高至125米/分。 2. 操作方便:由于采用了人機(jī)接口,可以直觀的了解設(shè)備運(yùn)行的參數(shù)及狀況,操作簡(jiǎn)單,便于調(diào)試。 3. 節(jié)能:由于棄用了原機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),大大降低了機(jī)械損耗,而且由于交流變頻傳動(dòng)系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)一部分變頻器處于發(fā)電狀態(tài),進(jìn)一步節(jié)省了電能,初步估計(jì)比原系統(tǒng)節(jié)電40%左右。 4. 可靠性高:由于棄用了機(jī)構(gòu)復(fù)雜的機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的可靠性,節(jié)約了維護(hù)的費(fèi)用,簡(jiǎn)化了維護(hù)的過程。 5. 產(chǎn)品質(zhì)量的提高:避免了直流電機(jī)的電刷粉塵對(duì)紙張質(zhì)量的影響, 各部分的負(fù)荷控制和傳動(dòng)的管理比較方便,便于生產(chǎn)過程的自動(dòng)控制和調(diào)整,降低維護(hù)費(fèi)用和節(jié)省勞動(dòng)力。 三 系統(tǒng)配置與功能實(shí)現(xiàn) ![]()
四 使用效果分析 |